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写就调整大手笔 跨越发展谱新篇
[发布时间:2007-12-18 00:00:00 点击率:]

  内蒙古平庄煤业(集团)公司红庙煤矿由于主体井——二井先天设计、生产结构不合理,系统复杂,导致点多、面广、战线长。造成占用设备多,故障率高,劳动效率低下,严重影响了原煤产量的提升。随着开采深度的增大,这种矛盾越来越突出,成为制约红庙煤矿发展的“瓶颈”。

  

  一、透彻认识 精心谋划

  全面落实可持续发展战略

  

  2005年7月,红庙煤矿新一届领导班子从可持续发展战略出发,科学决策,未雨绸缪,确立了“一年做实、二年调整、三年做强”发展战略目标,并明确提出了“三年五大目标”整体工作规划,即:一是改革目标,就是通过调整理顺,企业进入快速发展时期,缩小与集团公司先进矿的差距;二是做强主业,原煤产量稳定在160万吨左右,综采队2006年达到100万吨、2007年110万吨、2008年达到120万吨的水平;三是以优化生产系统、改造不合理生产环节为主攻方向,提高整体经济运行质量;四是如期完成精干主业、主辅分离、辅业改制人员分流目标;五是员工生活水平力争与企业效益同步增长。

  两年来,在集团公司的正确领导和大力支持下,红庙煤矿坚持以科学发展观统领改革发展大局,以经济建设和安全生产为中心,坚持走内涵增效、精细化管理之路,深入推进管理和技术创新。紧紧抓住煤炭市场持续好转的有利时机,利用各种渠道,投入大量资金,对矿井各个环节系统、生产装备、安全设施等进行了改造更新,提高了生产能力和装备水平,推动了煤炭生产快速发展。特别是去年,综采队提前实现了年产百万吨的高产目标,极大地鼓舞了员工们的士气,员工生活水平明显提高,员工家属安居乐业,矿容矿貌发生了巨大变化,各项工作呈现出勃勃生机。广大干部员工对加快发展充满信心,凝聚力和战斗力大大增强。

  

  二、系统优化改造

  彰显发展魅力

  

  优化和改造机电、运输、通风系统,是红庙矿生产结构调整的一项重大举措,也是改变历史以来系统不合理、设备陈旧落后,严重影响生产能力再提高的必然选择。两年来,红庙矿通过对井上下的机电、运输、通风系统的优化和改造,实现了机电系统高效运转、运输能力显著提高、通风系统更加优化合理的良性状态。

  在机电系统优化和改造上,该矿大力推行机电设备的改造,加大更新力度,合理布局供电系统,取消了+324阶段变电所,安装并使用了 +236水平变电所,规范了五、六区供电,形成了+85变电所双回路供电,取消了+240临时变电所,撤掉闲置供电设备,分流岗位看守人员。实施对二井+300泵房排水设备及排水管路的更新改造,提高二五区排水的生产能力,对综采、综掘机电设备保证每次安装之前都进行一次全面检修,对+236大巷卸载站托滚进行改造,从而保证了大型设备正常运转,对全矿机电设备传导设施进行全面检查,完善节电管理办法,加大对各单位生产、生活水电暖计量稽查工作,节支降耗,向管理要效益。在设备资源配置方面,掌握基层单位设备现状,摸清设备占用情况,清理闲置设备,按各单位生产实际,合理配置设备数量,保证全矿生产安全高效有序进行。

  在运输系统改造上,改造了主皮带,降低了事故率,提高了运输能力。改造和治理了井上下轨道系统,保证了运输线畅通。236大巷电机车牵引由原先的10吨牵引,更换为14吨牵引,提高了236大巷运输能力。对地面运输系统进行了改造,形成了二井工业广场至机厂全段电机车牵引运输系统,减少了提升环节,提高了运行效率;在运输系统优化上,取消了东风井,材料提升统一由 1号副井下到400车场。停运了二区主皮带和部分400大巷机车运输,缩短了运输距离,实现了236大巷集中运输。

  在通风系统改造上,简化了四区通风系统复杂,封闭巷道1600多米,保证了局部通风质量。对二区406车场风路进行了改造,经改造,风量每分钟提高了400立方米,每年节约电费16万元;在通风系统优化上,将二区上部报废的变电所、火药库进行了永久性封闭。优化了一区通风系统,将一区492充电硐室进行了永久性封闭,使得东风井风量得到了很好的配置。对三区324回风石门、270石门、2号副井300石门、310石门、2号副井324进行了打闭。经过简化、优化的通风系统更便于管理、提高了安全保障、降低了电耗。同时,随着矿井的不断开拓延伸,北风井主扇已不能满足生产需求,为改变这一现状,2006年10月份,将北风井主扇更换为轴流式风机,经调试、试运行,于2007年2月份正式投入使用,从而保证了通风效果更加通畅。

  

  三、本质安全高产高效矿井建设实现跨越式发展

  

  对复杂的生产系统进行改造和整合,是全面提高综合生产能力,建设高产高效整体配套工程的需要,也是节约人力、物力、能源的现实要求。两年来,红庙矿通过“生产结构调整,系统整合改造”这场攻坚战,基本上改变了历史以来二井生产布局不合理的问题,为全矿实现本质安全高产高效矿井建设打下了坚实的基础。

  在生产格局调整上,按照“三高”、“四好”的目标要求,坚定不移地走减面、减队、增利、增效的路子。先后整合了两个采煤队,将二井采煤一队变为综采准备队,减少了采煤队个数,全矿由2004年年末的“一综四炮”生产格局,调整为目前的 “一综两炮”生产格局;在建设高标准采掘队伍上,打造出了“三支”高产高效队伍,即,一支高产高效的综采队,一支快速高效的综掘队,一支一职多能的准备队,三支队伍协同作战,发挥了整体工作优势,引领安全高效矿井快速发展;在布局优化上,下大力量研究和探索巷道布置,加大综采工作面的几何参数,延长工作面的服务时间,减少搬家次数,争取准备队配备时间。针对三区动压大,影响主副井问题,停采了三采区,综采面形成了二、五区配采格局;在大开拓上,本着“进入五区、打开六区”的原则,通过更新设备,改造掘进工艺,大力推广和使用锚网支护形式,加大开拓建设的力度。目前,五区已投入使用,年底关闭一区、打开六区,预计2008年六区能够上第一个综采工作面,届时,实现二、五、六区配采格局;在大、小采场接续上,通过合理调配综掘设备,提高掘进机械化水平和机械效能,推广和使用新工艺,确保了