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煤矿工人一说起煤尘爆炸,无异于谈“虎”色变。我国历史上最严重的一次煤尘爆炸发生在1942年日本侵略者统治下的本溪煤矿,死亡1549人,残246人。建国以来,全国发生一次死亡百人以上的瓦斯、煤尘爆炸事故20余起。与东滩矿相距20里路,同属兖矿集团的济宁三号煤矿,曾在2003年发生过“2.8”事故,死亡2人,伤16人。
面对触目惊心的事实,已建成投产19年,安全产煤过亿吨的东滩矿根据生产接续变化,持续探索综合防尘工作规律,不断完善关键地点、关键设备、关键环节的综合防尘设施,全面提升综合防尘技术水平,成为全国煤炭企业煤尘治理的典型。
完善关键地点的防尘设施。自行研制井下洒水车,隔爆水袋一律自动加水,并且进行统一编号,主要进风大巷使用红外线自动净化水幕,有效提高了水幕使用率。为保证采掘工作面防尘喷雾效果,供水管路全部安装反冲式水质过滤器和压力表。针对普掘工作面放炮、耙矸、喷浆时粉尘浓度大的实际,安装了扒装联动喷雾装置、放炮高压远程自动喷雾装置和喷浆水射流除尘器,使粉尘浓度降低了85%。综掘工作面安装微震动转载喷雾装置后,各转载点实现了自动喷雾降尘;推广应用综掘机移动液压除尘风机,实现了开机与降尘同步作业,为职工创造了清洁的工作环境。优化采煤工作面防尘供水系统,采用三路φ32mm高压(32Mp)供水,供水管路均选用φ108mm的钢管,每隔200m安装一个DN 100/40型截止阀,每隔100m安装管路标识牌,每隔50m安装一个三通阀门,在三通阀门上安装φ13mm×25m的黄色洒水消防专用胶管,既方便了洒水除尘的 需要,又提高了洒水降尘的效率。
完善关键设备的防尘设施。积极开展采煤机联动自动喷雾技术研究,实现了煤机移动自动喷雾、开停同步。突出采煤机喷雾效果,采煤机内喷雾采用供水压力达8-10Mpa以上的加压泵加压供水,实现了采煤机水、电联动喷雾;采煤机外喷雾采用供水压力达6-8Mpa以上的加压泵供水,为增加喷雾的覆盖面,选用耐磨陶瓷喷嘴,有效地控制了粉尘的扩散。优化转载机防尘功能,对后部转载机挡煤板进行加高,控制粉尘扩散;在前部转载机头挡煤板上安装喷雾装置,并使喷嘴安装方向与煤流方向成一定角度,起到一定的引射作用。针对破碎机破煤时产尘量大的特点,对破碎机进行全封闭,并在进、出煤侧分别安装喷雾装置,大大减少了煤尘的产生。
完善关键环节的防尘设施。由于移架产尘点分散,他们安装了移架和放煤自动喷雾装置,并且推广应用FHY80/31.5ST双液控喷雾阀,移架喷雾与移架操作阀联动,实现了移架喷雾自动化,减少了工人的劳动强度,提高了喷雾效果。强化皮带转载点的防尘管理,自行开发研制落煤自动缓冲装置,减小落煤对皮带的冲击和二次扬尘;在转载机与下部皮带搭接处制作封闭防尘护罩,有效控制了粉尘飞扬;在转载机头安装喷雾装置,选用陶瓷喷嘴,增加了降尘效果;对溜煤眼上口皮带卸载点安装封闭式防尘尘罩,防止了煤尘飞扬。井下所有皮带转载点、卸载点均采用微震动控制喷雾,实现了皮带运行、喷雾同步,提高了喷雾的使用率,改善了工人作业环境。
(王建 盛玉强)
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