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近年来,随着环保形势的越来越严峻,豫光不断加大环保资金、设备、人力的投入,并一再深入探索废水、废气、废渣的回收再利用。豫光锌业一厂的烟气制酸和污酸处理是回收再利用的环保重点工程,面对“环保第一,产量第二”的形势,“效益年”工作将如何开展?豫光锌业一厂的思路是:转变思路,变废为宝,向合理化建议要效益,向设备管理要效益,向环保要效益!
环保设施投用
问题接踵而至
豫光集团锌业一厂尾气吸收装置投用,进入试运行阶段后,问题接踵而至,让人应接不暇。
首先是干吸操作工通过液碱泵往尾气吸收塔里加碱,由于人工、间断性的加碱操作,不均匀、不连续,造成PH值波动频繁,尾气含量波动较大。此外尾气经过吸收,加碱中和后,废液打往污酸处理站进行处理再利用,由于废液浓度高、量大,且含盐较高,滤板上易结晶,渣也不易成型,这样就给污酸处理工作带来了较大难度。处理的废液多,处理时间延长,职工站槽时间增加,清滤板时间延长,污酸泵运行时间增加,两“延长”、两“增加”不仅增加了职工的劳动强度,让职工对尾气废液听之恐惧,苦不堪言,更造成大量消耗新滤布,材耗增加。尾气废液未排入污酸处理站时,新滤布15天换一次,尾气废液打往污酸处理站后,新滤布10天换一次。平均每月增加了62条新滤布,一个月要耗费滤布2.2万元。
污酸处理难、劳动强度大、滤布消耗高,让尾气吸收液成为“老大难”。
转变思路
主动消化
面对炉况、污水处理工艺难控制的局面,豫光锌业一厂技术人员不骄不躁不气馁,积极主动探索新方法、新思路。
根据实验过程中出现的种种问题,该厂技术人员多次对比、分析统计数据,并依据分析结果,对尾气吸收操作进行不断调整、完善。首先是加装了一个高位碱液槽,并安装自动加减装置,实现往尾气吸收塔内连续加减。在安装了连续加减装置后,锌业一厂通过不断探索、调试,在保证尾气吸收塔液位稳定、循环液PH值稳定及尾气达标的前提下,实现尾气吸收装置连续加减、连续加水及连续排污,建立尾气吸收系统的动态平衡。目前硫酸生产中SO2含量控制在400g/m3(140ppm)以下,优于国家标准。
而针对废液难处理问题,该厂和工艺处积极协商,进行分析:废液处理困难,那么这样的废液还可以废物利用吗?经过化验分析,废液中含有7%浓度的亚硫酸钠。亚硫酸钠溶液有什么用途?有没有人要废液中的亚硫酸钠?经过上网查资料和多方了解,亚硫酸钠溶液可用于造纸、纺织、建筑等,思路明朗了。豫光锌业一厂技术人员迅速和附近的相关厂家进行沟通,新乡、五龙口等三四家沟通下来,有了些门路,一个厂家用亚硫酸钠溶液造纸浆,一个厂家想用废液中的亚硫酸钠提炼亚硫酸钠固体。由于该厂的亚硫酸钠溶液的浓度才7%,浓度不高,不能满足造纸行业对液态亚硫酸钠的要求,仍需不断改进。
世上无难事,只怕有心人。该厂技术人员下定决心一定要让废液变成宝。他们一边和工艺处技术人员多次到厂家沟通、协商,一边不断试验摸索,加装改善尾气吸收系统的硬件,调整指标。针对提高尾气吸收废液中亚硫酸钠浓度时出现的结晶、沉积问题,该厂在循环塔处增加回流管道和加热管道,保证循环液温度,并联系厂家安装了亚硫酸钠储液槽,在槽内增加测温点、加温点和压缩风。经过各种措施的实施,终于达到厂家所需产品。
难题解决
公司再添效益“新成员”
今年夏天,河南豫光锌业有限公司和济源市鹏润贸易有限公司签订了买卖合同。自此,豫光集团锌业一厂又为公司增加了一个新的效益点——亚硫酸钠溶液。
废液里淘出金元宝,环保达标了,污酸处理站的劳动强度减轻了,滤布消耗也降低了,一举多得,收获颇丰。目前,另有三四个厂家来豫光锌业一厂查看、洽谈,意欲购买。按每天可产生浓度20%的亚硫酸钠溶液约为15m3(外售价格每立方约为120元),亚硫酸钠溶液外售每年产生的直接经济效益为109.5万元。
从废液处理难到出亚硫酸钠溶液,这是一个积极探索的过程;从—2.2万元/年的废液到年创效109.5万元的效益,这是一种主动工作精神。主动工作,就会有不一样的收获,积极探索,就会有不一样的发现,转变思路,就会创造一个新的领域。
(党春艳)