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锡柴天勤QC小组自主改善亮点频现
[发布时间:2012-09-24 09:09:32 点击率:]

  日前在宁夏召开的全国机械工业第31次优秀质量信得过班组、优秀质量管理小组代表大会上,一汽锡柴CA6DL机加工车间天勤QC小组发布的《提高6DL缸盖线中路工序产能》QC项目,从此次参赛的全国286个优秀改善项目QC发布终极大赛中脱颖而出,以项目效果显著、技法应用娴熟、发布形式新颖有活力获得专家组的一致好评,再次摘取了“2012年度全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖”桂冠,其小组也同时被授予“全国优秀质量管理小组”的光荣称号。

  “合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。锡柴CA6DL机加工车间天勤QC小组成立于2008年,成员由一线员工及现场技术员所组成。他们自主创新,从发现身边的问题入手,对制约奥威发动机品质、产能等一系列问题点进行查找问题源、筛选立项、实施QC自主改善,确保了奥威发动机的高端品质。截至目前,小组成员已圆满完成了多项重大质量攻关课题研究项目,其中《降低LBOP245不合格品率》项目,通过解决夹紧时工件分别处在微观的倾斜状态、工件测量面有异物、测头上有异物等问题点,使工件不合格率降为零;《降低LBOP230工序设备停台》项目,通过解决联机停台时间较长、后段堵料、夹具积屑清理时间较长测量报警停台时间较长等问题,降低了LBOP230工序设备停台51分钟;《提高6DL缸盖线中路工序产能》项目,通过解决缸盖内腔铁丝导致异常断刀、刀具排屑不顺畅导致断刀、螺纹加工程序不合理、检测时间、清洁时间较长等问题,使年增产5100台;《解决LHOP210工序无法加工天然气缸盖的问题》项目,通过直接将进气发生头安装到排气工位加工排气120度凡尔线等技术改善,确保了天然气缸盖100%自主生产,且减少了铲运过程的浪费,为开拓新能源市场奠定了高品质的基础。

  近年来,锡柴CA6DL机加工车间天勤QC小组成员瞄准的QC技术攻关项目一个又一个,完成的自主改善项目一项又一项,获得的荣誉接二连三,于2010年、2011年连续两届荣获全国发布金奖,其中《降低LBOP245不合格品率》荣获了中国第一汽车集团公司首届群众性质量管理活动金奖、2010年中机质协QC成果一等奖,全国优秀质量管理小组;《降低LBOP230工序设备停台》荣获了解放公司QC发布一等奖、2011年中机质协QC成果一等奖;《提高6DL缸盖线中路工序产能》荣获了解放公司QC发布金奖、2012年中机质协QC成果一等奖。(陈燕)