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□黄雪梅
在现代企业中,设备滴、跑、冒、漏现象非常普遍,如何节约企业成本,怎样使这些制约企业的瓶颈环节变为可改可控,在TPM的推进当中,广西中烟工业公司南宁卷烟分厂卷接包车间就尝到了金点子——改善提案带来的大成效。
设备漏油一直是国产PT70卷接机组的瓶颈环节,进油管接头处渗油严重,别看这小小的滴跑冒,长期如此不仅给车间的设备清洁管理带来了一定的难度,也增加了企业的成本。在TPM改善活动中,小组成员覃成林、秦康民针对这种现状,创造性地提出解决方案。小组成员奇思妙想,决定针对漏油的源头——设备进行改善。他们抛弃了以往对生产设备,他们采用一个三通与四个快扭管接头完成所有对接,解决了国产设备漏油的通病。TPM的奇思妙想也使企业带来了回报,这一个改善提案为企业节约费用13万元。
在南宁卷烟分厂第一期TPM改善提案发表会,卷接包车间覃成林、秦康民的这一个凝聚了智慧的火花改善提案《PT70卷接机组刀头主轴润滑进油管的改进》获得“发表会金奖”;卷接包车间朱小文、李炎、卢茂清等7人发表的提案《增加光电检测,预防提升机卡烟故障》获得“发表会银奖”。
获得“发表会银奖”的提案《增加光电检测,预防提升机卡烟故障》在改进当中也凝聚了众人的智慧。大家运用头脑风暴法,充分发挥了小组成员的聪明才智。卷接包车间成品烟箱提升机在运行的过程中,出现烟箱在进入提升平台时冲出平台,而现有的光电检测无法监测,造成提升机卡死,链条错位,造成成品烟损坏,缩短了机械的使用寿命。小组成员针对问题点提升机卡烟进行改善,通过加装防过冲挡板和增加光电检测控制装置来进行改善,为企业节约费用14.958万元。TPM活动大大降低了生产成本,提高了生产效率。
随着TPM活动深入开展,该车间职工坚持开、关机检查易漏油部位,节约能源,对于易损易耗件,每班跟踪观察,勤擦拭,勤加油润滑。从设备滴跑漏的源头做起,降低损耗和浪费,形成全员参与自主管理的改善文化。
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