重要公告
特别关注
媒体关注
售后服务
万安宾,因戴一付眼镜,职工们称他“万眼镜”。他2003年10月考上机电技师并担任电钳班班长,负责永荣专用铁路机车、车辆、通讯、照明等设施设备维护。过去,电钳班最多有16人,现在仅有4人。工作比过去辛苦了,压力增加了。但他却说:“正是这种辛苦和压力,使自己得到了锻炼,电工、钳工、焊工、车工技术样样都难不倒咱。”
修复超限道岔,
5年节省60万
铁路道岔高度垂直磨耗到限后,就面临报废,而更换一组新道岔费用需5万多元。如何实现修旧利废?“万眼镜”解决了这个问题。2008年,“万眼镜”的高锰钢堆焊修复超限道岔技术,在重庆能投集团永荣专用铁路获得QC小组小革新一等奖。
这一课题早在2003年8月起,就作为QC小组技术攻关项目予以安排。但问题是所有超限道岔均是30年前购置的,有关道岔的技术资料全无。从那时起,“万眼镜”就着手调研工作。网上查阅相关技术资料,回家翻阅相应的书籍成了他工作和生活的主要内容。那段时期,他的生活轨迹就是“两点一线”,即工作、回家查阅资料。“功夫不负有心人”,半个月后,他终于找到了答案,确定了道岔的硬度。“当时,心里就像吃了蜂蜜似的,别提多高兴了。”他说话的时候,脸上挂着笑容。
在检修车间,他介绍说:修复超限道岔,其实并不是一项非常复杂的技术。关键是要查找到道岔的材质硬度,然后选择与之硬度相匹配的焊条进行堆焊处理就可以了。其工作过程是:先将超限道岔打磨干净,然后堆上一层焊后,再进行打磨。再堆焊,再打磨,如此循环往复二三十次,最后达到规定标准。
说起来容易做起来就未必了。他也承认道岔堆焊是一项苦、脏、累的活:“高温、焊花飞溅和砂轮机的震动,手上经常被打起血泡,回到家端碗吃饭都觉得困难。”说完,他把手伸出来,笔者看见,他手上布满了厚厚的一层老茧。
修复后的道岔投入使用后,效果较好。目前,这一技术已在该路广泛运用。从2003年8月至今,“万眼镜”和他的班组共修复超限12组,5年间为该路节省资金60多万元。
虽然工作艰苦,但他却无怨无悔。作为技术带头人,他说:“凡事都有两面性,虽然工作更加辛苦,但正是这种工作锻炼,自己的实作经验和技术也有了长足的提高。”
“班长这样玩命,
我们还有什么说的”
汶川“5.12”大地震以后,永荣煤炭销售进入旺季,用户催煤声急,永荣专用铁路运输呈现紧张局面,各车站调车编组作业大量增加。“万眼镜”在班组会上说:现在,大家要全身心地把精力投入到工作上,把供电及照明设施维护好,保证车站夜间作业有良好的照明,以实际行动支援抗震救灾工作。
在那段时间里,恰逢该路东风车站、许家沟车站4座灯塔隐患治理工作也将进行。为了既不影响运输生产,又不耽误隐患治理,“万眼镜”提出白天组织力量重点实施隐患治理,晚上调试照明效果的昼夜作业法。
6月初,正值高温酷暑天气。白天,铁路线路上,远远看去因太阳光照射而形成的热浪有一尺多高。灯塔在露天被照得发烫,登上20多米高的灯塔上实施焊割作业,火辣辣的太阳就挂在头顶,附近电厂烟囱冒出的烟垂直向上。电钳班职工包有忠说:“在治理灯塔隐患中,班长总是冲锋在前。由于天气太热,没有一丁点风,班长叫我们轮换作业,而他却始终坚持在灯塔上。有几次,我们看见他脸色通红,好像有点熬不住了,让他下去休息一会儿。他总是摆摆手,然后掏出随身携带的‘十滴水’,喝上一小口,在灯塔上坐上几分钟,然后又继续作业。”
“看见班长这样玩命,我们还有什么说的呢。”包有忠说。6月16日,经过半个月的紧张作业,灯塔隐患治理工作完成,比计划提前15天。
改造后的灯塔,照明效果好,有效地保证了夜间作业安全。从6月至今,该路的运输量不断创出新高,一列又一列的煤炭安全正点地发往攀钢、德阳、江油等受灾地区。
“条块”修车法,
有效缩短修车时间
“万眼镜”日常大量工作也放在自备车辆的维修上。遇高峰时期,平均一天要修2到3辆车。如何缩短修车时间,让修复后的车辆尽快投入运用,这是“万眼镜”长期思考的问题。
2007年初,他发明了“条块”修车法。听说效果不错,笔者决定到修车现场看一看。
2008年8月25日上午8点,笔者来到修车现场,看见2辆待修的车停在修车现场。
8点10分,“万眼镜”和他的伙伴们,有的搬氧气、乙炔和焊机,有的拿焊条、防护面具,有的量尺寸、下材料。没有人指挥,没有人安排,一切配合都是那样忙而有序。
“万眼镜”看见我,忙对我说:“不好意思,得抓紧时间,你先随便看看。”
趁“万眼镜”修车的时候,我问包有忠,大家作业这样井然有序,平时都这样吗?包有忠说:“班长平时要求严,习惯成自然,久而久之,大家都知道该怎样做,不用每次都安排。”
“为了把车及时修好,班长自创了‘条块’修车法。”包有忠继续说。
何谓“条块”修车法?
“简单说,自备车车体或底板出现的孔洞呈圆形和方形称之为 “快”;孔洞呈长方形和条状称之为“条”。在作业中,就是根据车辆实际出现的孔洞尺寸大小,再根据尺寸下材料,有孔补孔,有洞补洞。既节约了材料,又有效减少了修车时间。原来我们采用的是事先把材料下好的办法,结果欲速则不达,孔洞大了材料不合适,又得重下;孔洞小了,又造成材料的浪费,还增加焊接工作量。原来修一辆车要4个多小时,现在平均只要2小时,时间缩短了一倍以上。”包有忠介绍说,“就因为这,去年我们班组被评为先进班组。”
说话的工夫,“万眼镜”已完成了第一辆车的修补。笔者看见,原来车的底板上有一个一尺见方的洞,修补后,原来的洞不见了。修补后的地方平整,焊缝饱满、均匀,呈鱼背状,焊接技术的确让人敬佩。
紧接着,他又开始修第2辆车。 远远看去,“万眼镜”蹲在那里的焊接姿势,灵巧的动作,再加上电焊的弧光,映衬出一幅劳动图景。 (周 跃)
上一主题:吉林最具影响力品牌
下一主题:灯房女工班:守护矿工“眼睛”