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近年来,重庆永荣矿业公司发电厂针对流化床锅炉省煤器受热面防磨,进行安全技术攻关,取得明显安全经济效益。
近年来,由于燃料变化大,平均热值急剧下降到8340~95
91 kj/kg,灰份增大到60~65%,增大了锅炉省煤器蛇形管的磨损。仅今年1-4月运行统计,13#炉全年停炉10次,其中省煤器磨损漏、爆管停炉就达8次,严重影响到锅炉的安全性和经济性。今年5月,该厂针对磨损现状,对锅炉省煤器的磨损情况进行认真分析确认,受热面的磨损主要与烟气流速、烟气中飞灰含量、省煤器蛇形管的布置均匀性、蛇形管的材质以及防磨措施等因素有关。同时由于燃料结构多变,平均热值下降,造成烟气飞灰含量的增加,加剧了各受热面(特别是省煤器)的磨损。
为解决省煤器磨损问题,该厂一方面加大运行检修管理力度,严格按照运行规程和检修规范执行;另一方面,考虑改变蛇形管管材,提高省煤器耐磨性。将高温段省煤器烟气进口侧1~3根管子,由原来的20#钢管改为1Cr18Ni9Ti的不锈钢管;同时根据管壁的磨损部位,在管子上采取防磨盖瓦及焊接鳍片的方法提高防磨能力。此方案在今年5月13#炉大修中得到实施。该炉改造后于5月投运至今,共计停炉2次,因省煤器停炉只有2次,减少8次,每次点火成本按5000元计算,可创直接经济效益4万。同时减少锅炉启、停次数,从而减少锅炉热应力,提高了锅炉的安全性。
(王希财)
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