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伍 振 齐梦学
中国铁建十八局集团隧道公司大胆对TBM进行技术攻关,给“洋设备”升级换代改头换面,日前,该公司开发的《敞开式隧道掘进机TBM刀盘前刮碴装置》被国家知识产权局授予实用新型专利,而不久前,“TBM刀盘整修“QC成果还获得“全国优秀工程建设优秀质量管理小组奖”,自主创新让“中国造”扬眉吐气。
科技创新是隧道公司发展的源动力。近年来,该公司以发展高新特施工技术为“利器”,不断加大对科技的投入,注重跟踪国内外先进的技术及设备发展动态,博采众长,采取走出去、引进来,消耗吸收,先后与德国、瑞士、美国等国外著名公司进行了广泛的接触和交流,签订了技术合作协议。
TBM隧道掘进机是目前国际长大隧道施工最有效的大型综合性施工的“王牌”机械。目前,中铁十八局集团拥有三台TBM隧道掘进机,隧道公司总经理邓勇说:“拥有不代表占有,中国人要挺直腰杆,就不能跟在外国人的后面。只有创新TBM,才能体现中国铁建‘国家队’综合实力!”
2007年10月25日吐(鲁番)库(尔勒)二线铁路开工,22.452公里的中天山隧道由中铁十八局集团采用德国进口的价值3.6亿的TBM施工。由于这台TBM是上世纪90年代的产品,很多配件厂商已不再生产,同时考虑到成本,为了确保TBM掘进机以良好的性能状态投入施工,隧道公司总经理邓勇、副总经理王雁军、李洪亮等人成立科技攻关小组,向科学要生产力,指挥部拿出上百万元资金进行技术革新。
迷恋而不迷信,这是中铁十八局集团人在驾御“洋设备”中养成的一种品格。施工中,他们发现TBM设备存在着刀盘维修困难、喷水装置降尘效果不好等诸多弊端,于是决定向“洋设备”开刀。TBM进口刀盘等配件不仅费用高,而且从国外进口运输周期长,为使刀盘快速“掘进”,技术人员自主创新,在刀盘上“贴”上Q235特殊钢板“金刚膜”,提高耐磨性。由于传统的TBM对螺栓螺母缺乏保护,在掘进时,前刮碴板损坏严重。科技人员大胆对“洋设备“开刀”,在刮板座背面焊接保护套保护套内镶嵌螺母,并匹配螺栓和螺母的规格与强度等级,极大地提高了精度,该专利技术使TBM故障率大为降低,确保了TBM高产稳产。
为“洋为中用”,QC小组还对刀盘切割齿的设计、喷水装置等进行国产化改进,不仅使刀盘使用寿命、降尘效果大为提高,而且节约资金近600万元,他们还修正了“洋设备”很多技术参数,经专家鉴定,掘进机整修质量合格率99.1%。目前TBM废水循环利用、刀盘面板加强两项专利技术已经通过国家审查,极大地增强了公司的软实力、科技研发能力。
另外,TBM传统掘进与衬砌运输相互干扰,施工十分被动,为使TBM快速掘进,隧道公司技术人员精心试验、反复论证,制定并不断优化实施性方案,终于成功地攻克这一世界性难题。目前,中天山隧道已掘进突破5300米,TBM二次衬砌施工突破1600米,不久前,TBM月掘进554.6米,创该TBM国内施工新纪录,德国专家感叹不已,“这简直就是一个奇迹!”