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东风德纳车桥襄阳工厂金二车间主任、党支部书记刘建松,经常把“改善”挂在嘴边,不仅在管理项目会上常说,还经常到现场摸底,出点子、做改善,他有一肚子“金点子”!
金点子之一:改造升级 节省万元
那是2013年3月,车间产量走高、集中排产,为了让高产的列车跑得更快,也让工厂“双爱双提升”活动更有效,刘主任到生产线上巡视的次数非常频繁,还经常掏出黑皮本,写呀,记呀。
他先盯上了凸轮轴花键铣。该序在浇注冷却时油花飞溅,不仅造成地面和成品架污染不便清洁,还影响产品质量和生产进度。
“我们算笔账啊,这床子每月耗机油100公斤,一公斤9.12元,一个月900多块呢!成本高啊!”刘主任分析,“若能用水冷却就好了,水比油便宜多啦!”
依照刘主任的思路,改善组成员开始准备材料、加工,他们先将机床液压和冷却系统分开设置,再增设冷却泵和水箱,这样一来,润滑装置与冷却装置互不干涉,冷却系统完全可由切削液代替。
在 月度的成本核算中,月度耗油减少一半,加上切削液的费用,总共只需花费700多元。“别看这是个小改善,月节约了200块!照这样算来,班组有4台这样的 机床,每月可以节约800多元,一年下来,就节约近万元呢!”刘主任一边转动灵活的脑壳算着成本,一边喜滋滋地说着。
金点子之二:整体防护 减少污染
2014年,工厂搬迁工作已经紧锣密鼓地展开了,刘主任将跑冒滴漏的设备盯得更紧了。
一次,车间开展5S检查工作,机加班抛光机的切削液顺着管线流到地面,操作工用刷子将管线的犄角旮旯清洁干净,再用干净的抹布蘸碱水将每根管道擦净,地面的积垢还需用钢刷先刷一遍,才能用拖把拖干净。
“5S做起来怎么这么费劲呢?”站在一旁的刘主任前后问道。他围着机床左右转转,打量着抛光机。原来抛光机背后油路管线又多又凌乱,切削液顺着管道往下流啊。
怎样才能让切削液不乱流呢?
“我有个好主意!”刘主任说,“按照管线铺设位置的大小,在管线下垂、切削液流出的位置制作整体防护挡板。”
“我们曾经做过类似的挡板,倒是能够挡住切削液的流出,可是因为不专业,做的挡板外形不太美观而且笨重。”站在一旁的设备管理员杨翔这下有些犯愁。“这个问题好解决,你直接向装备科反馈,我来加强与装备科的沟通,一定能将设备三漏治理好。”
在装备科人员来进行现场观察,设计挡板结构时,刘主任又将自己的想法和思路与大家做了交流,这样设计出的挡板更加符合现场规范要求了。很快,又到了5S检查的时间,看见刘主任走过来,操作工小吕脸上展开了久违的笑容:现在5S好做多啦,清扫时间缩短啦!
金点子之三:多格抽屉 分门别类
“喂,周军,这小工具箱还实用吧?还需要改善吗?”
“哈哈!谢谢强哥啊!做得美极了!”
“这可是刘主任的好点子,你该谢谢他!”
在一次现场检查中,刘主任发现后凸轮轴线员工使用的刀具、检具、小工具等,混放在各序的定置盘中,没有分格,也不好分类,更不符合车间量检具定置管理要求。
后来,他把大家伙叫在一起,商量解决办法。大家仔细观察现场后,决定设计一个与辊道组合一体的工具箱。
说 做就做,大家伙撤去定置盘,在辊道上做一个检测平台,下面设计成抽屉式工具定置盘,抽屉里放刀具、检具、下层摆放各种小工具,再不用乱放,不用到处找了。 这样一来,卡板插在横条上便于拿取,检测工件时在平台上进行,避免了弯腰动作, 不用时,抽屉式工具定置盘可推到平台下面。可谓一举三得啊!
“即将新建的工厂现场要求更严格,更规范,希望大家不断提升改善意识,主动参与改善。改善的空间很大,就看你用不用心。能不能将改善纳入日常管理,成为习惯。”每月的管理项目进度会如期召开,改善依然是刘主任不变的工作重点。
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