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“编外检查员”上岗记
[发布时间:2014-08-17 17:29:33 点击率:]

  东风德纳车桥襄阳工厂金一车间前轮毂线上增加了一名新成员,它兢兢业业地工作在轮毂线上,严格认真地把持着轮毂线上的产品质量,大家都亲切地叫它“编外检查员”。说起这个“编外检查员”,故事还得从2014年年初讲起。

  当时,外部市场上偶尔会传回一些客户抱怨:前桥轮毂轮辋止口尺寸偏大,导致轮辋与轮毂的配合间隙过小,装配起来非常困难。

  “虽然这是个案,但也会影响到我们的产品形象,所以决不能忽视。”接到市场上的信息反馈后,金一车间主任王向阳立即组织相关人员,开始对市场反馈的问题进行现场调查。

  经过连续两周的不间断蹲点调查,发现轮辋尺寸偏大的情况确实存在。前轮毂轮辋止口尺寸要求φ280.90mm,公差在0.10 mm,检查频次为1次/20件。加工这个尺寸的是一台CB3640专机,因为这台专机服役时间长、导轨磨损严重,加工过程中遇到毛坯应力变化较大时会出现让刀,一旦出现让刀,尺寸就会变大。由于这种情况发生概率低,在正常检查频次内很难发现。

  “出问题的原因找到了,怎么解决呢?” 王主任召集班长、大员和生产骨干,展开了一场“头脑风暴”。

  有人说:“既然设备有问题,我们就好好把设备维修一下,恢复正常精度。”

  有人说:“能不能从其他生产线调台设备,直接把这个‘老爷车’换掉。”

  有人说:“粗车保证不了,干脆就增加一步精车。”

  有人说:“要不把这序内容改在其他工序的设备上加工算了!”

  有人说:“实在不行,就100%地检查,这样就不会有漏网之鱼了!”

  这么多条建议,到底采取哪一条呢?大家对这些建议进行梳理分析,发现这些方法都存在不足,可实施性不强。

  这时候,王主任说:“既然这个不良的案例很少,如从装备上杜绝,难度、代价都比较大。大家看能不能换个思路,看使用什么手段,能够及时把产生的不良检出来,防止流出和进一步扩大,也不失为一种办法呀!”

  听了王主任的话,大家不约而同地想到了防呆法!

  改善的方向一经确定,大家便开始拟定具体实施方案。经过多次选择比较,实现防错的功能设置最终选定在动平衡检测工序上。

  接着就是安装防错装置:制作两个限位档块,在夹具底座上沿φ280.90 mm分度圆上,计算好公差尺寸,然后按算好的尺寸将挡块固定在底座上即可。

  限位块安装后,工件在朝夹具上安装时,如果轮辋止口尺寸偏大,则止口被限位挡块挡住,无法落入夹具定位座中,设备不能进行正常工作。如果在公差之内,就可以通过限位档块,正常落放定位,设备即能正常运转。这个限位档块,就像长着一双“火眼金睛”的检查员一样,时刻守候在生产线上,为产品质量把关,把合格品纳入,把不良品拒之门外。

  随着这个“编外检查员”的正式上岗,轮毂轮辋止口偏大的不良就此销声匿迹了!