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一个坚持、四个转型,生产中国高效肥
[发布时间:2014-08-21 10:08:24 点击率:]

  今年上半年,氮肥乃至整个化肥行业出现了前所未有的困境,据中国 氮肥工业协会提供的数据显示,行业的整体开工率平均只有70%左右,企业普遍亏损。面对巨大的市场压力,以河南心连心化肥等为代表的一批立足化肥多元化发 展的综合性企业,由于在产业结构调整中走在了行业前列,目前生产经营呈现出良好的发展态势。河南心连心公司连续三年获得工信部行业能效领跑者殊荣,并获得 “中国民营化工转型升级示范企业”荣誉称号。

  一个坚持,四个转型,

  实现跨越发展

  记者:氮肥是传统的煤化工产品,最近几年,氮肥行业的生产经营状况不乐观,贵公司目前状况怎样?

  刘 兴旭:目前,我们企业经营状况正常,利润率与去年同期相比,有一定幅度的下降,但总体还是盈利的。应对行业的激烈竞争,我们早有准备。早在2012年,我 们就明确提出了要坚持“总成本领先和差异化”的战略,全面实现“技术、规模、管理、营销”四个转型,在原料结构调整、技术与产品升级、基地发展布局三方面 下足功夫。充分利用新乡、新疆两地的资源、市场条件优势,在坚持做强、做大化肥主业的基础上,向相关煤化工产业链延伸。

  在新乡基地,公司采用现代煤气化技术的原料结构调整大项目去年11月份投运,新装置优势逐步显现。2011年公司发展了新疆煤化工基地,目前一期项目按计划实施,预计2015年8月投运。

  这不仅实现规模上量的升级,由“小氮肥”跨入“大氮肥”行列,而且实现了技术上的转型,带动企业整体管理水平、管理理念、营销水平进一步提升,努力成为中国最受尊敬的化肥集团。

  在坚持总成本领先方面,我们始终将人才和技术放在了公司发展的主导地位,通过人才和技术的引进,使得尿素生产能耗水平始终处于行业低位,连续三年获得工信部行业能效领跑者殊荣。

  同行业生产尿素的平均煤炭消耗,也就是做一吨尿素消耗煤炭800多公斤,我们消耗的煤炭仅为672公斤。

  记者:672公斤,等于说在成本上,你们就节省了很大的一块?

  刘 兴旭:对,在成本上节约了不少,我们共有四套尿素生产系统,其中三套系统是以优质无烟煤作为原料,有一套生产系统是用有烟煤来生产尿素。目前这两种煤的价 格悬殊非常大,无烟块煤的价格是950元钱左右一吨,有烟煤进厂价格580元钱左右一吨。用有烟煤,它在成本消耗上有很大的优势,同时在电方面,这个用传 统的无烟煤技术,生产一吨尿素大概需要800度电,那么用有烟煤生产尿素只需400多度电就够了,所以,运用现代新型的煤气化技术,拥有很大的成本优势, 同时也大大降低了资源消耗。

  驱动科技创新,

  引领行业发展

  记者:造成行业性亏损原因是多方面的,其实细细分析,需求下降只是一个表面原因,产品结构单一,技术含量低、附加值低才是背后的原因。那么,面对困境,企业又如何应对?

  刘兴旭:未来氮肥产业的发展,必须依靠技术创新,探索适合未来农业发展趋势的产品,才能在激烈市场竞争中立于不败之地。

  我 们要生产适合现代农业发展需要的高效肥,主要以控失尿素,控失复合肥为代表的新型产品。公司还计划投入巨资建立氮肥研发中心,加快产品的科技创新。随着土 地流转的不断加快,整体农业种植经营的规模大了,就必然要求化肥产品的科技型,科技含量的提高,目前尿素在农业上面的利用率只有1/3,如何提高化肥的利 用率、减少投入、提高产量又环保,是整个行业发展的方向,控失尿素、控失复合肥是符合现代农业健康发展趋势的。

  我们国家是一个氮肥消费大国,占到全球消费量的1/3,但是国内企业规模普遍都比较小,这次市场价格急剧下跌带来的全行业亏损,其实也不失为一次行业洗牌、调整的机会。

  心连心公司拥有国家级实验室、国家级博士后科研工作站等,并常年与中国科学院、中国农科院、河南农业大学等科研院校展开强强合作,在新型肥料的研发方面走在了行业前列。

  自2006年以来,我们潜心研发推广了长效、省力、环保的控失肥等系列高效肥,累计推广80余万吨,推广面积2000余万亩。通过大量示范表明,较常规用肥每亩增产100斤左右,增产率达10%左右,累计提高粮食产量20亿斤,增收20亿元。

  2011年,心连心又投入巨资,和中科院共同合作研发了新一代控失尿素,属于国内首创技术,拥有国家技术专利,开创了我国内置型控失尿素的先河。

  今后,心连心将继续不断强化营运管理,巩固企业在行业内的技术和成本领先优势,更好地把握市场整合所带来的各种发展机遇,把心连心做强做大,实现“中国高效肥”的目标,努力成为“中国最受尊重的化肥企业集团”。