重要公告
特别关注
媒体关注
售后服务
山东兖矿集团公司东滩矿是兖州煤田煤层埋藏最深的矿井,矿压显现明显,煤层易自然发火,巷道修复和喷浆封闭工作量巨大,特别是近年来由于村庄搬迁滞后,严重影响了正常的生产布局和合理接续,加之矿井采煤工作面生产能力的不断提高,给掘进工作提出了严峻挑战。岩巷掘进多年来徘徊不前,掘进水平不高、掘进速度缓慢成了制约矿井生产接续、进一步提高经济效益的“瓶颈”。该矿及时调整工作思路,在实践中探索快掘新模式,保证了矿井安全高效下的采掘关系平衡。去年11月份,该矿掘进一区712队大断面单头掘进202米,创出了煤炭系统岩巷快速掘进新水平。
随着矿井煤炭产量的持续提升,势必需要快速的掘进来保障,但是,近年来该矿掘进的状况一直不能令人放心,特别是普掘,月进尺始终在100米左右徘徊,120米就认为到了极限。“不怕做不到,就怕想不到”。该矿经过仔细观察、缜密分析后认为,在保证安全的前提下改进关键工序、关键设备,改善劳动组织,普掘单进完全可以突破200米。矿领导根据现场条件,选定掘进一区712队作为试点和突破口。在实验阶段,矿领导、业务科室和区队技术人员几乎天天盯在现场,根据放炮参数,寻找最佳的雷管引爆个数;一次次的实验,寻找最佳的炮眼深度;多层次技术分析,构思耙装机的最大功效;反思校正,持续改进缩短工序时间的办法。
近年来,东滩矿改造不停步,创新在日常,积小成为大成,积小胜为大胜,使每个工艺和环节都基本达到最优化的程度。过去,普掘传统的施工组织模式为“一个小班一个正规循环”,对单进提高形成了制约。于是,他们改用工序滚动施工组织模式,实施工序控制方法,结合岩巷快速施工装备的使用状况,将一个掘进循环划分成打下部炮眼、装药放炮等八个独立工序,提高了工时利用率。应用履带式液压耙斗装载机,配合2节矸石仓装岩排矸,可以实现连续排矸,能把一次爆破产生的矸石出净。该装岩排矸方式一次用时需约40分钟,比使用普通耙斗式耙装机倒矸时间少用10分钟/次,大大提高了人工效率,缓解了车皮供应不及时对迎头掘进的影响。改变通过喷浆进行巷道造型的思路,在优化爆破参数、确保光爆成型质量的前提下,将喷浆厚度由原来的150mm降到50mm,并研究制订了相应的验收办法,使每完成一个循环的喷浆料用量由原来的5车降到3车进而降到现在的1.8车,大大节约了喷浆材料消耗和喷浆施工占用的时间。积极推行中深孔光面爆破,为高效、快速、安全掘进奠定了坚实的基础。
为避免单纯追求巷道进尺现象,东滩矿出台了《精品工程掘进实施办法》,从光面爆破、喷浆成型到牌板吊挂都作了明确规定。推行掘进迎头风水管路标准化管理模式,打破传统的绑扎风水管路方法,改用锚杆固定,钢带吊挂,并且一次到位,为采煤面接续提供了有利条件;为减小劳动强度和降低材料消耗,将掘进迎头供风管路(钢管)改为树脂高压胶管,增加注油器,同时使用U卡及密封帽,避免了脏杂物进入设备内部,使风动设备始终处于良好可控运转状态。严格支护材料管理,每月初计算出单项工程支护材料消耗量,及时反馈到各班组,月底通过严格考核兑现,大幅度降低了支护材料的消耗。严把锚杆质量关,每周两次派专人到物质供应站联合验收,规范技术验收标准,有效防止不合格锚杆进矿。在工程质量验收、安全监督检查过程中,严禁使用“大约”、“好像”、“差不多”等词语,每道工序要用尺子测量、动器具验收。针对现场查出的每一条质量隐患,按照每日、每周、每月质量分析制度的要求,除限期责令整改外,查找原因、分清责任并制定出防范措施,防止类似现象复发,确保实现安全质量标准化动态达标。
标准高,动力就大,激发工作的热情就越高。东滩矿坚持开展技术比武和岗位练兵活动,对取得名次的职工不仅给予表彰,每次给予600—1000元嘉奖,充分调动了职工学技术、用技术和岗位争先创优的积极性,促进了队伍整体素质的提高。
(王建)
上一主题:方正科技总裁蓝烨悄然启动三件事
下一主题:达竹机制公司成功研发出树脂锚固剂