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“一只‘可控硅’的成功使用,让一台老设备年节电50万度,设备‘次生隐患’被控制,这笔维修账算起来不只是安全,而且环保、节能。”6月16日,重庆能源集团石壕煤矿2.8米绞车维修班10名维修工提起给设备加载一只“可控硅”带来的效益,他们的脸上满是笑意,那可是他们在设备节能维修、创新维修、环保维修中抓安全,提效益,做环保是有潜力可挖的笑脸。
2006年6月,该矿2.8米绞车维修班针对使用了25年的西南地区最大的绞车电控系统结构老化、控制电路复杂等技术难题,以整治设备“次生隐患”加强科学维修管理,组织维修工展开了“设备强技术、资源降节能、运转抓安全、工作做环保”的技术革新活动,以自动控制原理对继电器保护装置进行了安全“次生隐患”整治研究,为老设备的安全继续运行加上了“安全套”。
为给老设备加载自动化技术,10名维修工可没少下功夫。针对绞车使用继电器安全控制电路与现代自动化技术不协调的问题,他们对设备原有存在的耗电大、维修材料费用高、设备温度高的缺陷进行调查,制定出“动力设备安全控制”维修技术革新课题,同时,把设备“次生隐患”预防整治工作落实到“可控硅双向控制技术”替代多个继电器、电阻降压拖动安全控制的项目改进中,发挥了科技维修保安全的作用。
尽管维修工在技术革新中遇到不少难题,尽管设备的安全控制系统在“出世”前就已经定性,维修工的革新想法却让老设备焕发了青春,一只“可控硅”在老设备中的成功运用,体现了维修工参与节能,控制“次生隐患”不再发生,圆满落实了节能维修的工作。
2006年12月,可控硅代替继电器控制绞车起动技术革新方法被落实,通过6个月的探索有了突破,经过1个月试用验证后,绞车的安全性能可靠,设备体温明显下降,节能、环保有料明显效果,试用当月,绞车的动力电耗减少了1/3以上。
“啪、啪、啪……”的操作电气的噪声不复存在;40℃、50℃、60℃的设备温度降低到环境温度常温。如今,可控硅代替电阻降压、继电器控制安全起动设备产生的“禁音”工作效果为操作司机提供了一个舒适、安宁的工作空间。工作在2.8米的绞车司机都有一个同感,一只“可控硅”运用到老设备中,控制的不只是安全,控制的是节能,控制的是噪声,控制的是环境温度下降中技术革新带来的环保效应。
维修班长杨汉林说:“维修工作看似简单的修修补补,对老式设备技术革新‘革’出的是节能降耗的效果,‘革’出的是治理设备‘次生隐患’不再发生的安全,‘革’出的是再生设备的生产力,‘革’出的是维修工岗位学技术中对新技术的运用。”
“维修工利用自动控制技术对老设备实施手术,解决提升的是设备的安全控制稳定性,最可观的效益产生了节能降温,降低了维修材料费;最直接的效果就是设备运转有了安全,预防了设备‘次生隐患’不再发生。” 运输队队长张绍全说起革新带来的多重效益是赞不绝口。
据了解,由于维修工不断改进和完善老设备的安全性能,2.8米绞车的安全性能有料可靠保障,能耗被降低,每年节约维修费5万多元,节约动力电耗50多万度以上,矿井垂直提升运输实现了无“次生隐患”、无事故的安全运转。